
“2號機組脫硫循環泵減速機油位偏高,油質有乳化現象,需要趕快處理一下。”11月19日,韓城第二發電公司維護部灰硫二班班長竇炎剛從現場巡檢回路,就緊急召集技術骨干進行討論。
“應該是冷油器漏了,冷卻水滲進油箱才會出現這樣的情況。”經驗豐富的檢修工馬峰率先開口,語氣十分肯定。
“之前也發生過類似問題,換個新冷油器吧。”有人提出以舊換新方案,但話音剛落就被反駁了:“頻繁更換不是長久之計,庫房里沒有新備品,采購周期至少要一個月,設備帶隱患運行,太冒險。”
大家你一言我一語,討論漸漸聚焦到關鍵矛盾,既要保障設備安全,又要控制成本,破解備品短缺難題。
聽取大家意見后,竇炎稍加思索做出決定,很快敲定檢修方案:一方面通過打壓試驗,精準定位正在運行的冷油器漏點,想辦法進行封堵;另一方面對庫房舊的冷油器進行修復,采用替換方案。他的提議瞬間激發了大家的斗志,“變廢為寶”的思路讓原本焦灼的氛圍豁然開朗。
說干就干,班組成員分為兩組,一組人員立刻趕赴備品庫房。擁擠的庫房里,幾臺廢舊冷油器蒙著灰塵,卻在大家眼里變成了待發掘的“寶藏”。
另一組成員各自施展所長,安裝轉換接頭、連接壓力表、布設金屬軟管……每個人都像上緊了發條的齒輪,半天時間不到,一套臨時打壓檢漏系統搭建完成,大家眼神都透著期待。
逐根管路疏通、逐處接口打壓、逐組數據記錄……每一個環節都力求精益求精。當現場冷油器打壓檢漏壓力表指針穩定在合格區間,漏點終于確定的時候,所有人都長舒了一口氣。一陣忙碌,經過堵漏檢修,脫硫循環泵減速機又恢復了正常運行。
竇炎趁熱打鐵,盤點出庫房內所有廢舊冷油器,制定分批檢修計劃。大家連續一周輪番上陣攻堅,開展修復工作,并利用修舊機會展開青工培訓,原本要報廢的設備,一個個重獲“新生”,整齊地排列在庫房備品區等待“二次上崗”。
“干得好!既消除了缺陷、節約了費用,又提升了工作技能,這次工作值得表揚。”專業主任來到現場加油鼓勵。冬日的暖陽透過窗戶,灑在班組員工沾滿油污的臉上,看著這幾臺修復后的冷油器,大家臉上露出了燦爛的笑容。